江苏某公司有3万锭,主要生产赛络紧密纺黏胶50支、40支麻灰纱和彩纱。
一、主要工艺配置及改进
1.1开清棉
1.1.1核心理念:
一是保护和清洁纤维;二是保证各单机开松度;三是充分混合;四是气流要合理;五是控制好短绒和棉结增长率。
1.1.2具体做法
(1)对设备进行整机,对管道进行改进优化。
(2)FA002D型抓棉机打手刀尖伸出肋条距离0mm,转速750r/min,运转效率90%。
(3)单轴流开棉机打手转速400-420r/min。
(4)FA106B型梳针打手速度280r/min。
(5)棉箱开松辊速度650r/min。
1.1.3效果
经检测,筵棉开松度达90%,手拣棉结8个/克,16mm以下短绒率达1.32%,为梳棉机的生条质量达标打下了良好基础。
1.2梳棉
1.2.1核心理念
一是设备状态要好,气流要合理;二是重定量,达30g/5m;三是合理的隔距;四是大锡刺比;五、是低短绒率并兼顾棉结降低。
1.2.2具体做法
(1)对设备进行整机
刺辊:铁胎的平直度、圆整度要小于0.02mm,静平衡做到无回转,动平衡小于0.05mm。
锡林:铁胎的平直度、圆整度要小于0.02mm,静平衡做到无回转,带工艺皮带轮动平衡小于0.05mm。为防止锡林滚筒包覆针布后产生的中凹问题,滚筒两边斜磨0.08mm,宽度为150~200mm。包覆针布后锡林动平衡(在工艺转速,带皮带盘情况下)≤0.05mm,平直度≤0.03mm。包覆针布后开机前用毛刷刷10分钟。
活动盖板:修整踵趾面宽度为3.0±0.02mm,踵趾差为0.56mm。包针布后的单根差要小于0.13mm,台差控制要小于0.18mm。
前后罩板:上下两边平直度小于0.05mm。
道夫:铁胎的平直度、园整度小于0.02mm,静平衡任何角度做到无回转。包覆针布张力控制和转速与锡林相同。包覆针布后动平衡(在工艺转速下)≤0.03mm,平直度≤0.03mm。包覆针布后开机前用毛刷刷20分钟。
(2)后部工艺:
给棉罗拉~刺辊0.38mm,给棉板~刺辊0.56mm,给棉板抬高6mm,刺辊~锡林0.18mm,除尘刀高度+3mm、角度90度,隔距0.61。网眼小漏底,进口隔距8mm,出口隔距0.6mm。刺辊速度660r/min。
(3)前部工艺:
锡林~活动盖板五点隔距为0.3、0.25、0.25、0.25、0.3mm,盖板速度80mm/min,大漏底进口隔距2.16mm,出口0.56mm,锡林~道夫隔距0.13mm。锡林速度330r/min,锡剌比2.58。出条速度100m/min。
1.2.3效果
经检测:生条质量大改善,手拣棉结2粒/克,短绒率2.1%,重量不匀2.7%,条干%。
1.3并条
1.3.1核心理念
一是并合根数要少、总牵伸倍数小;二是后区隔距要大;三是采用大直径皮辊;四是牵伸效率要大于98%以上,以提高牵伸的稳定性,有效降低成纱的常发性和偶发性纱疵,减少棉结增长率,保证成纱的重量CV受控,改善布面质量。
1.3.2具体做法
头并罗拉隔距15×18mm,总牵伸6.6倍,后牵伸1.83倍,6根并合。末并罗拉隔距14×24mm,总牵伸6倍,后牵伸1.16倍,6根并合。
采用大直径新型胶辊,减轻皮辊加压。皮辊采用铝衬套胶辊,其致密度、稳定性和弹性的一致性远优于包胶皮辊。直径由原来的35、33mm改成40mm,在同一线速度的情况下,转速比原来降低了14%以上。由于皮辊直径的加大和罗拉的握持钳口线的加大,皮辊的加压可由原来的360N降低到240N,同时能实现更稳定的牵伸。
以上改进,使并条皮辊温升降低50%以上,从而减少了牵伸区纤维回潮率的散失,减少了并条过程中产生的棉结和纱疵,稳定了皮辊的固有的性能,延长了使用寿命和保养周期,同时也可以提高并条机速度和产量。
1.3.3效果
经检测条子质量,手拣棉结2粒/克,短绒率2.3%,重量不匀2.3%,条干%。
1.4粗纱
1.4.1核心理念
一是大捻系数、重定量;二是大后区隔距、小后区牵伸;三是小的总牵伸;四是小的伸长率;五是牵伸效率要大于98%以上。
1.4.2具体做法
(1)罗拉隔距13×29×48mm。
(2)捻系数115,定量8.65g/10m。
(3)总牵伸倍数6.7倍,后区牵伸1.18倍。
(4)使用聚氨酯假捻器,压掌绕数改3.5圈。
(5)粗纱大、中、小纱伸长率和前后排伸长率均调整控制在0.8%以下。
1.4.3效果
经检测:粗纱条干CV%为4.8%,重量不匀率0.9%,粗纱伸长率均在0.8%以下。
1.5细纱
1.5.1核心理念
一是大隔距、小后区牵伸;二是大胶辊、轻加压;三是大牵伸倍数;四是创新的牵伸专件器材;五是牵伸效率要争取达到98%。
1.5.2具体做法
(1)对设备进行整机:
检查粗纱吊锭是否灵活;检查导纱杆是否光洁并剔除毛刺;按工艺质量要求拉罗拉边线,校正罗拉,消除弯空;钳口隔距2.5,上下钳口对齐;检查张力架弹簧是否失效、上下摆动是否灵活;检查车头齿轮是否良好,啮合是否良好;逐锭调整摇架压力;前皮辊前冲2mm;前中后“三开档”做好;双喇叭口按工艺质量要求对准双负压槽位置。
平整钢领板、叶子板,调整好清洁器隔距,消除钢领板、叶子板顿挫;检查锭子和钢领圈,剔除不合格的,做好锭子“三同心”工作并调好活气圈;统一锭带长短和张力并达到要求,消除锭带扭花、死张力,对锭子、滑轮、锭带盘加油。
调整好巡回清洁器工作状态,保持正确、良好的吹吸效果。
(2)罗拉隔距21×48mm(罗拉直径均为27mm),后区牵伸1.16。
(3)前皮辊直径35mm×中铁辊(胶辊30)×后皮辊直径28-30mm。
(4)罗拉加压:110×90×90N。
二、使用紧密纺装置结合应用优势纺纱工艺后的效果分析
2.1降低了电耗和电费
由于前纺推行了重定量纺纱,产量大幅增加,开车时间由三班减为二班(16小时),并避开尖峰时段开车,从而大大降低了电耗和电费。结合并条和细纱工序使用大直径皮辊、轻加压(细纱前罗拉加压由180N降为110N),使吨纱用电降低。通过实测和统计计算:吨纱电费降低234.5元/吨,全年节约电费53.165万元。

2.2降低了机料物耗
由于细纱大胶辊这一项比小胶辊损坏减少80%。磨砺周期由原来的4个月延长至1年,加上前纺机台少开一个班,从面减少了机配件消耗,据不完全统计,每年减少12万元之多。
2.3减少了用工
由于前纺三班改为二班,减少了挡车工6人,按每人每月5500元工资计算,每年降成本39.6万元。吨纱降低117.49元。
2.4节省了投资
在不增加前纺能力的前提下,增加10台细纱机共5160锭,至此形成了3万纱锭生产能力。
2.5提升了效率
细纱前罗拉(直径27mm)速度由190转/分提高到了210转/分,瞬时断头1-2根/台,产量每年增加320吨(只是提速度增加的产量),自动络筒机由1400米/分提高到了1500米/分,生产效率由85%提升到90%。
2.6提升了质量:
表2赛络紧密纺粘胶50支麻灰纱质量测试对比表

三、结语
紧密纺改造同时采用优势纺纱工艺后,成纱质量有提高,特别值得一提的是客户使用满意,从没有投诉和抱怨发生。
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